攻坚克难保生产
发布时间:2022-08-24     作者:        人气:1066   分享到:
      今年酷暑高温天气持续时间长,给生产带来诸多不利因素。对火法冶炼是一种挑战,同时,我们所用原料含硫较低,从而导致转化气浓低、反应热低。夏季气温高,净化、干吸负荷增大,干吸干燥进塔温度高,气体中含水量随温度升高而剧增,打破了原有的生产平衡。每班干吸必须通过补酸来维持干燥酸浓。这种现象在去年夏季已出现,为确保今年夏天不出现这种情况,车间在今年春季就提前计划,在制酸工序修建了两个二次冷却塔。一个给净化冷却水降温,一个给干吸冷却水降温。并利用今年7月份的大检修时间进行了管道对结。

      夯实责任,突破瓶颈!在大修完开车后,遇夏季高温持续,两个冷却塔相继投使用,效果却不明显。净化板换受进水温度的影响,热量未置换出来,导致干燥塔进口温度仍在38-41℃之间徘徊,干吸岗位每班仍需补酸3-4次来维持生产,这样不但增加了岗位劳动强度,更重要的是必须请求外援,用硫酸车间生产的硫酸作为母酸投入生产。针对这种情况,车间主任宁天庆带领设备组、工艺组、工序值班长通过数据分析,排查问题,发现新建的二次冷却塔没有发挥应有的作用。原设计是靠原冷却水出水管道泄压水进入新建二次冷却塔,但水量小,水温没有降下来。问题找到了,方向明确了。车间安排动力工序提前计划,领阀门、领附助材料。准备工作到位,利用小检修再做二次改进。8月9日,根据生产需求小检修,在循环水出水管道上加上调节阀,调整水的分流量,增大新安装二次冷却风机进水量,发挥其应有的功效。
       功夫不负有心人。通过二次技改,终于攻破了难题。这次技改后,冷却水温进水温度由35-36℃下降至31-32℃。干燥塔进口温度由38-41℃下降至34-38℃。干吸岗位基本上不用再补酸来维持生产,既降低了劳动强度,也促进了生产平稳。保证了干吸岗位较好的干燥效果,延长了转化触媒寿命。
    “只要思想不滑坡,方法总比困难多”。面对生产中遇到的难题,我们不等不靠,用创新思维寻找通往成功的道路。(渣处理车间 叶启飞)