小改造破解大困局
发布时间:2022-11-10     作者:        人气:1036   分享到:
近期,渣处理车间产量逐步增加,每小时入炉料量从二十多吨增加至三十六吨。随着料量加大,制酸工序脱硫负荷也不断加大,最直观的表现就是脱硫使用的有机氨中钠盐含量大增。
车间组织工序尝试通过增加氨液冷冻频率来控制钠盐含量,从而解决了钠盐含量大增的问题。但随之冷冻后的钠盐结晶量也增多了,工序不得不将大量的结晶进行堆积倒运。制酸工序组织员工班前、班后空余时间进行拉运、处理,车间也协调了烟化炉工序和原料工序,轮流抽调部分员工协助进行突击拉运。但是由于量大,进行装袋,搬运至吊点,绳子拉吊,三轮车倒运、卸车倒带、收集空袋,过程太过繁杂。
车间、工序通过多次讨论、勘察、测量、设计,最终利用废钢管和钢板设计制作了下料斗和下料管,并改造加固了废旧氨液桶,制作了收料箱。通过改造,钠盐结晶可以直接装入手推车,倒入下料斗,结晶便可从料斗通过下料管滑入收料箱,料箱装满后拉运至料仓翻倒就好了。这一改造,极大减轻了岗位员工倒运钠盐结晶的工作量,也为车间后期提产增效提供了保障。(渣处理车间 邓波)