渣处理车间突击抢修保生产
发布时间:2023-01-18     作者:        人气:1162   分享到:

     1月14日,烟化炉工序台炉子因漏水和漏渣相继发生突发状况,熔炼系统生产被迫按下暂停键车间紧急组织维修人员进行抢修长达12小时的连续奋战,15日凌晨249分,2#烟化炉恢复生产1#由于炉底耐材毁损严重,进入检修。

     14日14时40分,2#炉当班员工突然发现水套有渗水迹象,随即报告当班值班长和车间值班领导。设备副主任杨晓晨和值班长张庭亮立即赶往现场勘查,确认水套漏水情况。为确保炉子安全运行,必须停下来进行更换。为不耽误生产,杨晓晨立即调整生产指令,抽调维修精兵强将火速前往现场处理,并叮嘱制酸脱硫岗位监控好尾排数据,确保正常。

       车间主任宁天庆、工艺副主任郭立庆得知烟化炉突发设备故障,放弃休息,紧急赶往现场安排抢修工作。
       一场抢修战役拉开帷幕。炉子停下来后,以赵利广为首的维修人员对水套详细排查,最终确认一块铜水套需要更换。找到问题所在,赵利广立即安排人员做准备工作。铜水套较为笨重,一块就有2吨左右,如何安全地进行更换呢?由于施工地方狭窄,吊装设备无法进入现场,只能靠人力,这可不是件容易的事。赵利广身为维修班长,更是一名退伍军人,什么困难他都能找到方法解决,他带领班员拿起工具就开始拆卸水套,顿时,现场负责拆卸的、挂吊链的、稳住水套的,大家分工明确,默契配合,抢修工作高效推进……
       屋漏偏逢连夜雨,船破又遇打头风,铃 铃 铃……张庭亮急促的手机铃声传来,电话那头,班员紧张地汇报着1#炉新出现的突发状况——17时50分,1#炉又发生严重的漏渣!此时,2#炉抢修还未结束。车间班子又立即赶到1#炉安排人员现场警戒,启动车间应急处置预案。
      经检查发现,炉底漏渣情况甚为严重,需要将炉子停下来查看炉底耐材毁损情况再决定检修方案。两台炉子同时发生紧急情况,导致系统生产被迫暂停。面对严峻状况,车间班子会同工序现场研究后制定新的检修方案,向公司生产部和安环部报备后,熔化炉紧急热备停炉3小时,集车间全力,兵分两路,同时对两台炉子进行抢修。车间主任宁天庆强调:抢修必须在保证安全环保的情况下进行,加紧2#炉的水套更换工作,务必尽快恢复2#烟化炉生产。
       黢黑的夜,此时已是凌晨1点多,所有参与抢修的人员都没有任何睡意,车间班子也坚守在现场协调指挥,大家相互鼓劲,克服身体的疲惫,全力奋战抢修。
      时间一点一点地过去,凌晨两点, 2#炉的水套终于处理好了!2时49分,炉子顺利进渣恢复生产!紧张的心情随着一台炉子恢复生产稍微得到缓解。
       此时,1#炉还在清理现场和清掏底渣……(渣处理车间 周燕文)